
原纯水制备流程
由以上可以看出,该企业用水具有以下特点:⑴
出水不循环使用,用水量很大;⑵
水的排放量大,造成的环境影响也大。
UF&RO工艺使用后该企业用水情况如图4所示。

UF&RO工艺使用后该企业用水情况
由UF&RO工艺使用前后该企业用水情况可看出,采用该系统不仅能减少废水排放量,节省排污费,而且能取代自来水生产纯水的工艺,既节省水费,又省去了纯水生产工艺,为该企业赢得了经济效益和环境效益。
3.2
经济性分析
该设备运转按每天12
h计,每年开车360
d。
该回用工艺系统造水成本如下。
⑴
计算依据
①装置实际产水量
30 m3/d
②工程总投资
12万元
③电费成本
0.5元/(kW·h)
④单位产水能耗
0.9 kW·h/(m3产水)
⑤维修费(以总投资计)
1%
⑥装置及配套设施使用寿命
20 a
⑦UF组件使用寿命
8 a
⑧RO组件使用寿命
5 a
⑨化学药品费用
0.65元/
(m3产水)
⑩人工费(一班一人制)
6000元/(a·人)
⑵
造水成本
①投资成本
0.56元/
(m3产水)
②电费成本
0.45元/
(m3产水)
③膜更换费用
0.71元/
(m3产水)
④化学药品费用
0.65元/
(m3产水)
⑤人工费
0.56元/
(m3产水)
⑥维修费
0.11元/
(m3产水)
总造水成本
3.04元/
(m3产水)
采用该回用工艺之前每天的排放量为45
m3,采用该工艺后每天的排放水量为15
m3,可见大大降低了环境负荷。同时每天节约用水30
m3,既有环境效益又有经济效益。
4
结论
⑴
UF&RO工艺处理经化学沉淀后的电镀综合废水,使废水的有机物和含盐量进一步降低,其浊度、TSS、TDS及电导率等各项指标均满足后续离子交换系统的进水要求,而且水质稳定、可靠。
⑵
UF&RO工艺处理电镀废水回用于生产工艺,不仅取代原有的纯水生产线,节约了水费,而且减少了排污量,取得了良好的经济效益和环境效益。