一、概况
某钢铁焦化厂焦化废水处理站,于1991年竣工投入运行,废水处理工艺流程详见附图一:〈生化污水处理站工艺管道流程图〉,经过几年运行实践后,先后有若干变动,目前正在运行的流程,详见附图二:〈焦化废水处理工艺(现状)流程示意图〉;前后对比主要有以下几项变动:
剩余氨水加碱(NaOH)调pH值至11~12,送蒸氨塔,利用焦炉煤气加温脱氨。带氨煤气送脱硫塔,提高脱硫效果;蒸氨塔直径1M,总高15M,附有加温、废水贮槽等设施,据厂方介绍投产后其脱氨效果可以达到85~90%左右,即进水NH3-N~6000mg/L,出水900~600mg/L左右,目前因费用太高不加碱,靠加温蒸脱,脱氨率60~65%。
加装了一套混凝气浮处理设施,脱氨废水再投加凝聚剂后经过混凝气浮处理,据厂方反映,可以去除一些悬浮物,对去除有机污染物与氨的效果不明显。
原设计钢筋混凝土斜板隔油池与斜板气浮池,因故已停止运行,闲置多年。
原设计很多设备与管道,如泵、加药容器、贮槽等,有的装好后从未用过,有的用了一段时间后停用,造成一定浪费,
焦化废水处理站的处理能力为1440吨/日(60吨/时),其工艺流程详见附图二,其中三股浓废水:剩余氨水、煤气终冷水、隔油废水,含NH3-N与COD浓度高,以致设施出水NH3-N指标严重超标,COD指标也超标较多。2001年3月6日、23日二次取样测定结果列表如下:
|
编号 |
类
别 |
取 样 点 |
流量M3/d |
pH值(23日) |
COD
mg/L |
COD总量kg/d |
NH3-N
mg/L |
NH3-N总量kg/d |
|
6日 |
23日 |
平均 |
6日 |
23日 |
平均 |
|
1 |
剩余氨水 |
油水分离槽 |
132 |
9.54 |
7565 |
7405 |
7485 |
988.0 |
4806 |
4499 |
4653 |
614.2 |
|
2 |
煤气终冷水 |
出水口 |
30 |
9.23 |
5045 |
5738 |
5392 |
161.7 |
9716 |
10672 |
15194 |
455.8 |
|
3 |
隔油废水 |
出水口 |
6 |
9.47 |
2422 |
2586 |
2504 |
15.0 |
|
548 |
|
3.3 |
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4 |
综合废水 |
调节池出口 |
1440 |
|
1342 |
|
|
1932.5 |
549 |
|
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790.6 |
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5 |
综合废水 |
生化出水 |
1440 |
|
223 |
|
|
|
|
|
|
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6 |
综合废水 |
二级物化出水 |
1440 |
|
242 |
|
|
|
560 |
|
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806.4 |
1#、2#二股废水量为总量的11.3%,1#剩余氨水经脱氨塔后NH3-N为1980mg/L,总量为261.4,而煤气终冷水NH3-N为15194mg/L,总量为455.8,合计为717.2kg/d,占总NH3-N(以调节池量计)量的90.7%;
(2)1#、2#、3#三股废水量为总量的11.7%,但其COD总量为1165kg/d,占总COD量的60%。
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